近日,新疆分公司建设的新疆首个剥离半连续系统——黑山剥离半连续系统国产化改造完成,破碎站、皮带机、排土机等核心设备完成调试,全系统实现了稳定生产。
破局进口依赖困境
新疆黑山剥离半连续系统作为国内最大、新疆首个同类工程,自2023年底投产以来,其高效破碎、长距离运输、智能化排土的能力为生产提供了保障。然而,系统设备多为进口设备,且闲置时间较久,尤其是破碎机、变频器等核心部件故障频发、维修困难的问题一度让生产举步维艰。
据统计,2024年4月至10月,破碎站累计故障178次,影响生产152小时,其中驱动故障占比超40%,而关键传感器、控制柜等配件因由于出厂时间久远,相关资料不齐全,现场人员无法维护该套设备,而原厂家技术人员为国外人员,维修需预约,无法尽快到达现场,且维修费用高昂。更严峻的是,设备停机直接影响生产效率,甚至威胁安全生产。
面对这一困境,新疆分公司党委迅速决策:推动设备国产化改造,从根本上破除技术依赖与成本压力。说干就干,2024年12月13日,这场如同在“钢铁巨兽”身上动手术的改造拉开了序幕,一场和时间、技术、人力极限赛跑的“战役”就此打响。
淬炼铁军极限攻坚
改造主要涉及破碎机SR开关磁阻电机控制系统、破碎站水冷变频器,破碎机齿头、齿帽等4项内容。谁也没想到,改造的开端就困难重重。由于原来的设备安装队伍退场,原本21人的管理团队一下锐减到3人,而现场作业人员也仅剩6人,重担如巨石般压在他们的肩头。为保证改造进度,邀请国内设备厂商、矿山专家进行“把脉问诊”,反复对改造方案论证,专班先后召开12次专题研讨会,对现场管理进行细化,最终形成“分步实施、重点突破”的改造方案:优先更换破碎机齿头齿帽、变频器等易损件,其他改造同步推进,并协调国内厂家定制配件,派驻技术人员全程跟进关键工序。
根据方案要求,要在20天内完成破碎机驱动系统的拆解,期间还要严格遵守业主单位的工作规定和要求,作业时间严重缩水。这些近乎苛刻的条件,对改造团队来说是一项极大的挑战。在破碎站狭小的空间内,作业人员不仅要一步一步的将破碎机驱动系统拆卸到地面,还要对系统内的元件进行逐一拆除,工作强度之大可想而知。而在拆卸减速机电机时,也困难重重,破碎机驱动总成MMD减速机单台重达19吨,让起吊设备“无从下手”,既要保证其平稳起吊,还不能将其损坏,要根据其形状特点、重心位置确定吊点位置并进行焊接,这才将两台减速机安全拆解运出。
严寒下的坚守,见证了改造团队的责任担当。时值冬天,零下30多度的矿区内,狂风裹挟着沙砾抽打在脸上,像刀割一样,即使穿上臃肿的棉衣、戴上厚厚的手套,也无法支撑抵挡刺骨的严寒。工作人员只能轮流躲进破碎站操作室取暖,一台电吹风暖气成了唯一的热源,在这样的环境下,他们整整坚守了150多天……
实现系统优化提效
在水冷变频器、开关磁阻电机、液力耦合器、TMEIC变频器等更换过程中,虽然有图纸和说明,但对第一次“解剖”“洋设备”的工作人员来讲并非易事,一个极小、容易被忽略的元件安装不当都有可能导致整个系统无法运转,只能将工期分解到每小时。9个人,6公里作业线,凌晨2点检修、早上7点复工成为常态。
为进一步增强生产连续性,在原有改造的基础上,在B14胶带机中部位置加装了储带装置,将排土机移设停工时间影响从8-9天缩短至2天,实现了移设和检修同步进行,同时将半连续系统启停方式由原来的逆煤流改为顺煤流,可以根据物料到达时间随时启停,减少了设备无效运行时间,大大提高了生产效率。
设备改造不仅要减少故障率,还要提升全系统应急能力。为此,改造团队对易坏易损部位零件进行统计,将模式从成套配件采购变更为“打散采购”进行存放备用,确保对设备故障部位第一时间更换。同时根据国产备件的磨损情况对一爆齿头配件进行预估,通过采购国内钢材进行自己加工,费用由每年几百万降为几十万,成本大幅度降低。
3月2日,改造后的系统首次全负荷运转平稳过关,经过对改造后的系统检修和调整,3月25日,该系统实现了带料稳定运行。经过改造,系统的稳定性和生产连续性得到了有效提升。
这场胜利的背后,是150多个通宵达旦的鏖战、上百份技术图纸的反复推敲和调试验证。从被迫停工到自主求变,从仰仗进口到国产化改造突围,新疆分公司用实际行动书写了“强技术、提标准、促升级”生动的战略实践,为提高生产效率提供了强劲“中国智造”。(党建工作部 马亚龙)